·1电解池发生过电解现象以后,应打开电解池,用乙醇或丙酮擦洗电极使电极呈现光亮的银白色,沾污严重的可用细砂纸或小刀小心处理,除去电极上的附着物,再用乙醇或丙酮清洗,注意不要用等有机溶剂擦洗电解池的有机玻璃筒壁,防止可能发生的外壳龟裂现象。
·2.玻璃熔板极其管道有黑色沉结物时应及时进行清洗。清洗方法如下:
定硫仪
取下电解池(打开上盖),在电解池中先放如一些水以不淹没到熔板为宜。将电解池倾斜,用滴管往熔板的支管中注入配制的洗液( 5 克重铬酸钾和 10 毫升水,加热熔解冷却后缓缓加入 100 毫升浓硫酸),待洗液流净后,在反复进行 1 —— 2 次,即可除熔板及支管中黑色沉结构。然后再用自来水冲洗电解池,并用洗耳球从熔板中抽水洗至不残留洗液,熔板应洁白如初。用滤纸条吸干玻璃熔板及其支管,然后再加入电解液使用即可。
3 连接气路的橡胶管要经常检查,其接头处最容易老化漏气。
4 盛煤样的小瓷舟应该在干净的容器内保管,新瓷舟首次使用前应经过高温处理。已称量好的盛有煤样的瓷舟尤要注意不被粘有煤的手或桌台污染,有专门放置瓷舟的白瓷舟。
5 定期用标样效验仪器,以检验仪器作样是否正常。如异径管有否破裂,电解液极片是否被污染,气路是否漏气,堵气。
6 仪器应防止灰尘及腐蚀性气体侵入,并置于干燥环境中使用。若长期不用,应盖好,并定期取出通上电源,以烘烤仪器内的潮气。电解池若长期不用,应将连接用的胶管取下,防止其老化粘连。
使用步骤
一。 电解液的配制:碘化钾 5 克,溴化钾 5 克,溶入 250~300ml 的蒸流水 中,然后加入 10ml 冰醋酸(冰乙酸)电解液可重复使用,当电解液的 PH 值应为 1~2 之间,当 ph 值<1 或混浊不清时应更新配制电解液。
2 打开前电解窗,将电解液装入电解池内。
3 打开主机电源(电源开关在仪器的后左下方)
4 按下操作面板上的升温键,仪器将自动升温至 1150℃。
5 按下搅拌键,搅拌器自动升速,气泵自动开启,这时要检查气路是否 正常,将抽气流量调节至 1000ml/min,用手紧捏电解池上方进气管时,如 果抽气流量计下悬浮粒子降到底部,则表示空气净化系统不漏气,否则 检查漏气部位。
6 试样称量前的准备工作:在试样称量前,应尽可能地将试样瓶内的煤 样混和均匀,可用手握住带盖的试样瓶上方,自上而下做园周运动,切 勿上下摇动。试样的充分混合是确保试验结果的重要因素。
7 称取煤样(50mg±0.2mg)保持小数后一位(50.0mg),并在上面覆盖 一层三氧化钨以防止爆燃。
8 按下电解键后,按返回键,瓷盘托板自动打开,送样棒自动送出仪器 右外侧。
9 送样棒复位后,按清零键,再将试样重量键入。
10 试验日期的键入:按动日期键,键入 2005 后再按一次日期键,键入 0820。注意月份和日期均须键入两位数。这时的打印日期为 2005 年 8 月 20 日,若忘记输入日期,打印结果为????年??月??日。
11 将装有煤样的瓷舟放入托板上后,按启动键,仪器便自动进入测试工 作状态。
12 按以上方法先做一到两个废样后,便可进入做正样的状态。每次测试 完毕后,便自动打印出测试结果。清零后,从复以下测试过程。
13 测试工作完成后,按启送样键,再按返回键,送样棒会自动退入机体 内,到位后,关闭送样板。按启搅拌键,升温键关掉电源开关。
实验步骤
(1)开电源开关,仪器将控制炉体自动升温。
(2)打开定硫仪气泵开关,检查是否漏气。再将气体流量调节到1000mL/min左右。打开搅拌器开关,看转速是否合适。
(3)待炉温升到1050℃时,打开电解开关,按[2/电解]键,观察电解电压是否大于35mv,如小于35mv需做废样平衡电解液,直至电解电压大于35mv或作出非零结果。
(4)在瓷舟上称取50毫克左右的煤样,上面覆盖一薄层三氧化钨(或三氧化二钨),将瓷舟放入石英托盘上,按[启动]键,键入三位数样重,再按一下[启动]键,试验开始。
试验开始后,分别在500℃和1150℃处停留,停留时间按设定输入时间和煤样燃烧完全时的时间来确定,试样经燃烧后,库仑滴定自动进行,整个试验过程将由程序执行,待石英托盘和瓷舟返回原位,打印机打出结果,试验完毕。当做完平行样后,需要打印报表时,请重新输入样号,自动打印报表。
定硫仪试验完毕后,关闭电解开关,放出电解液,并用蒸馏水清洗电解池,然后关闭净化装置。
定硫仪试验连续进行,如中间间隔时间较长,在试验前需加烧一个废样。
使用要求
1、开启电源:按下电源开关,通电后仪器进行自检,自检通过后自动升温。
2、当炉温升到1100℃时,启动载气系统,检查气密性。方法如下:用止血夹夹住电 解池的进气管和放液管,此时应看到气体流量计浮子慢慢下降,如降到500ml/min 以下表示合格,否则应检查并解决问题后方可继续做实验。
3、接着打开放液管和止血夹,把电解液吸入电解池,电解液吸入电解池,电解液一 般不超过电极片上端2厘米。调整搅拌速度(在搅拌子不失步的情况下,搅拌速度 快一些较好),实验过程中不允许改变搅拌速度,否则此次实验无效。调节 流量计,使气流为1000ml/min左右,在实验过程中应经常观察气流量,如过低则 应调整。
4、当炉温升到1150℃时,即可开始做实验。在测正式样前必须先做1-3个废样。如果 电解液长时间不用,颜色很深,用硫含量较高的煤做废样,直到结果不为零 且电解液颜色变浅为止,做废样目的是使电解液达到仪器所要求的平衡状态。一 批试样连续做完,如中间间断比较长的时间(半小时以上),为确保准确 度,在继续实验前加做一个废样。
5、实验结束后,关闭载气系统,放出电解液,并用蒸馏水清洗电解池。
6、返回主菜单,有自动关机作用的仪器使用自动关机,其他型号的定硫仪则关闭电 源开关,下班前关闭总电源。
1、净化器:流量计指示应在 0.8~~1.2 之间。若气密性下降,重点应检查以下部件:气泵、流量计、玻璃管、橡胶管和气路连接。
(1). 流量计:其进、出气口由于和干燥管相连,可能被干燥管内的硅胶颗粒阻塞气路,而使气流量不稳,或调不到规定流量;其内部如果进入液体或进入粉尘和潮气结合,将给小浮子造成很大阻力,也造成流量不稳或无法调节;其本身的损坏如内部气路密闭不严,针形阀也造成流量不可调或不稳。
(2) 玻璃管:其下两端应填充脱酯棉。分别遮蔽上下两个气孔,使其内容物不致吸入连接管道内,阻塞气路。其本身如有小裂纹,可用专用胶密封,硅胶一旦全部变色,要及时更换。
(3) 气泵:其原理是内部由电磁作用带动两个皮碗作往复运动,产生空气动力。其发生故障一般都是两个皮碗破裂所致。皮碗破裂,则抽力下降,表现为流量计浮子一直往下掉,流量不稳,与 1 、 2 表现一样。
(4) 橡胶管:容易老化,造成系统漏气,流量不稳。
以上故障的表现都一样,每次试验都要进行的检漏工作都是针对它们的(当然另外也包括电解池)反映到做样结果上,都是使测定结果不稳定,忽高忽低。
2、电解池:
(1) 电解池的上盖要旋紧,密封圈老化,各个进出孔处 开胶,都是造成漏气的原因。
(2) 电解池内四个极片,两个小的一组,为指示电极 两个大的一组,为电解电极。指示电极起感受电解液滴定情况并进而控制电解电极进行滴定的作用。如果任一个电极出毛病,都将造成实验无法进行。所以一定要保证四个极片表面的洁净,其封胶处不得开裂。
若指示电极极片与其引线断开(如封胶开裂时)将造成电解电极持续电解,不能停止。电解液发红,屏幕飞快计数(即使不放煤样),其表面粘污也是这样现象:若电解电极极片与其引线断开,将造成做样时电解液越来越白,但屏幕始终不计数,即相当于电解开关关闭状态。其表面粘污则表现为电解迟顿,即液体很白时电解才突然开通,测定结果严重偏低且不稳定。
处理办法:对表面粘污的,可做清洁处理。对开胶导致断开的,可将残胶剔除,取下与极片相连的塑料管,清洗其内壁,更换已腐蚀的引线部分,重新焊接,封胶,不可将裂口封胶了事,因其内部可能已积存电解液,引线已被腐蚀,与极片不导通。
(3) 电解池的引出线插头及机器上插座,日久氧化,松动所造成 的故障现象与极片受污染或开路一样,可将插头镀上一薄层焊锡,除去其氧化层增加插头与插座的紧密性,也可将引线直接接焊至机内相应点。
3、搅拌器:其原理是利用旋转的磁场,带动电解池内的磁力搅拌棒旋转。若搅拌器磁场减弱或其电机转速减慢,则相应地造成搅拌速度减慢。搅拌棒的磁力消退,是造成搅拌失步现象的常见原因,可更换之或对其充磁。搅拌速度越快,越有利于 SO2 水合物的均匀滴定,搅拌速度过低也测定结果不理想的一个原因,实验中搅拌器若停转,则即发生过电解现象。
4、燃烧炉:
(1) 热电偶的正确安装很重要,向下插到碰到硅碳管后回退2mm. 离的越远,则仪器显示值低于实际炉温迟迟升不到设定温度(实际炉温早已达到)或者升到设定℃后,控制精度不好,在控温点上下几十甚至上百度的波动:如果热电偶碰在硅碳管上,则当升到高温时,会有漏电流由硅碳管窜入机内,使显示温度大幅度波动,直线下掉甚至出现负温度(要与热电偶接返造成的温度下降出现负温度区分开),严重的击坏仪器温度部分电路。控温异常,炉温过高(远高于 1050 ℃)的现象是:向炉膛内看,已不是正常的红光,而是已经发白,往往造成石英舟与异径管粘连,严重的有异径管烧弯,异径管与硅碳管粘连现象,如果送入煤样,退出时会发现煤灰已熔化在瓷舟上,无法刮掉,可视实际情况调整热电偶位置或调整设定温度。如果热电偶未接好或其内部断路,则仪器显示 1 ,表示超量程:如果热电偶短路,则仪器始终显示室温。
(2) 异径管是试样的密闭燃烧室,保证燃烧产生的 SO2 气体在气泵作用下全部进入电解池。如其有裂纹或断裂,将会造成含硫气体外逸,使测定结果严重偏低且不稳定,异径管处于高温下,又隐蔽于炉体内,故断裂处较隐蔽,感觉异常时可松开炉口的紧固螺丝,将其抽出检查。
(3) 硅碳管调试时以 10 Ω为值。其阻值过大或过小,都将造成加热电流变小,其自然老化后,阻值将会变大。表现为升温时间变长或升不到设定温度:此时炉流模拟显示灯不能达到 9 或 10 灯亮位置。处理办法一般以更换为好,判定时可量其阻值情况。
5、定硫仪温度控制部分
1 、 A .温度一直显示 1999 ℃,表示热电偶电路未通或其内部断路。
B .温度一直不增加,但有加热电流,则表示热电偶接反。
C .温度一直显示室温,则表示热电偶连线短路。
2 、温度值小于设定炉温,应有加热炉流。若炉流显示为 0.0A ,表示保险管坏,硅碳管本身内部断路或连线未接通。
3 、恒温波动太大,一般为硅碳管的原因。电阻值应为 7~~8 Ω,推荐选购本公司原厂配件。
6、送样机构
为配合送样机的故障判断,微机汉显定硫仪主板上提供了 4 个指示灯,具体故障时可根据指示灯的情况判断故障部位。
◎ ◎ ◎ ◎
1 2 3 4
1 : 马达前进时,该指示灯应亮。
2 : 马达后退时,该指示灯应亮。
3 : 送样机构在 500 ℃处,或 1050 ℃停留时,该指示灯应亮。
4 : 送样机构在原始位置时,该指示灯应亮。
定硫仪由空气净化装置、控制器、燃烧炉、电解池和搅拌器等部分组成。
【 1 】空气净化装置该部分由电磁泵、流量计、干燥器、等。
1 、电磁泵:分别使空气进出,提供空气流循环动力。
2 、干燥器:主要是除去空气中的酸性气体和水分等杂质。由于从电解池中抽出的空气水份量大,故需经常烘烤和更换硅胶。
3 、流量计:空气动力大小的指示。
【 2 】控制器
包括温度控制器、库仑积分器和程序控制器。
【 3 】燃烧炉
本定硫仪采用管式高温炉为燃烧炉,其加热元件硅碳管,型号为¢ 40/30 × 2。其结构如图所示。
定硫仪结构
1 . 异经管 2. 散热罩 3. 炉端盖 4. 刚玉挡板 5. 保温棉 6. 外壳 7. 热电偶 8. 刚玉护管 9. 硅碳管 10. 炉口锥管
【 4 】电解池和搅拌器
电解池用有机玻璃制成,容积为 450 毫升,有一对电解电极和一对指示电极,上盖与其壳体用橡胶密封圈密封。电解池壳体一侧装有一烧结玻璃熔板气体过滤器,将燃烧后放出的气体喷成细雾状。在电解池内放一搅拌棒,用于搅拌电解液使化合反应充分,均匀。
部件结构
定硫仪部件结构及功能定硫仪主要包括高温裂解炉、送样机构、电解池和搅拌器、空气净化系统、控制系统等。结构及各部件功能:
1、控制系统:单片机控制和通用计算机控制两种,主要用于运行测硫程序,提供人机界面;并对采集数据进行处理;库仑电量的、积分和硫含量的计算;结果的显示,打印和保存;并发出各种控制命令,控制整个系统的正常运转。
2、高温裂解炉:炉体及外壳:保温隔热硅碳管:(双螺纹)加热元件刚玉管:隔离,捕集气体,送样通道热电偶:温度传感器石英舟:试样载体
3、送样机构:送样机构由可逆电机、齿条、送样杆及限位开关组成,其作用是向高温炉中送(退)试样。
4、电解池:
⑴电解池主要用于全硫测定过程中的库仑滴定,电解池采用容积为400ml的有机玻璃制成,盖与壳体之间用橡胶密封,并用四只螺丝固定。在盖上有一对Pt22(铂)指示电极(15mm)和一对Pt(铂)电解电极(150mm);每对电极片相互平行,且两对电极成一条直线。
⑵电解池内有一搅拌子,它由搅拌器上的磁块旋转带动转子旋转,从而使电解液旋转,达到搅拌的作用。
⑶气体过滤器:使气体分散成很多小的气泡,增加气体与电解液的接触面积达到气体充分吸收的效果。
5、磁力搅拌器:磁力搅拌器是由马达、控制电路和一对方型磁铁组成,通过旋转的磁力带动电解池内的搅拌子转动,一方面使SO2气体充分吸收,另一方面使阳极上析出的碘和溴迅速扩散。
6、空气净化系统该部分由电磁泵,流量计(0~1000ml/min),干燥器,二通阀等组成,其作用是对进高温炉中的空气和进入电磁泵的空气进行净化处理:形成干燥纯净的空气气氛。
⑴电磁泵:电磁泵由变压器、振动片、磁铁、皮碗组成,工作原理是利用电磁的作用,使振动片振动来回压缩皮碗,产生压缩气体,实现吸气与排气作用,该泵有两路气道,可单独进气和出气。电磁泵的作用是:其一是把高温炉中含有SO2的气体抽入电解池中进行电解。其二是经处理干燥纯净的空气供给高温炉作为SO2气体的载体。
⑵流量计:流量计也叫玻璃流量计,配有针开阀用以调节空气流量,内有一金属浮子,指示气体流量,试验时把气流量调节至1000ml/min左右。流量计的作用是用于调节和指示气体流量。
⑶干燥器:干燥器是由三根有机玻璃管组成,其中两根装上变色硅胶,主要是吸收空气中定硫仪培训教材5水份,另外一根装入氢氧化钠(粒状或片状)主要是吸收空气中的酸性气体。
⑷过滤器:主要是防止高温炉中灰渣进入电解池,而堵塞电解池杯的玻璃熔板,影响正常试验。
技术参数
1、分析范围:
硫:0.001%~20% (可扩展至99.99%)
2、灵敏度
2、灵敏度(最小读数):0.00001%
3、分析精度:
碳:0.0001%或RSD≤0.5%
硫:0.0001%或RSD≤1.0%
4、分析误差
达到或优于国标
5、分析时间
20~60s(自动控制)
6、电子天平
0~100g
称量精度:0.0001g
简介
煤中全硫含量是评价煤炭质量的重要指标之一,它也是大气污染的主要成份之一。因此煤炭生产部门和化肥、发电、民用、炼焦和建材等用煤部门都十分重视煤中全硫的分析。本仪器以碘为库仑滴定剂。汉字液晶显示试样中全硫含量,由于采用新的技术,所以测定的精确度和稳定性大大高于国家标准,每次测定时间5分钟左右。
主要用于测定煤炭、钢铁和各种矿物中的全硫含量,是煤炭、电力、化工、建材、冶金、地质勘探、商检、环保检测等部门实验室的优选必备仪器。
分析原理
煤样在 1150 ℃高温条件下在净化过的空气流中燃烧,煤中各种形态的硫均被燃烧分解出来,被空气流带到电解池内与水化合生成 H2SO3 ,由于其破坏了电解池内原有的碘 - 碘离子对的动态平衡,仪器便立即输出电流电解碘化钾溶液生成碘,去恢复原来的动态平衡,也就是 GB/T214-1996 中的库仑滴定。具体恢复到原来的动态平衡所耗用了多少电流,是与煤样中燃烧分解硫的多少有直接关系的,它可由微处理器测量并计算出来,故而我们可以得出煤中的全硫含量。
煤样在 1150℃高温条件下于净化过的空气流中燃烧,煤中各种形态的硫均被燃烧分解为SO 2 和少量SO 3 而逸出。反应如下;
煤(有机物)+O2 → CO2 ↑+ H 2 O + SO2 ↑+ CI2 ↑+ ……
4FeS 2 + 11O 2 → 2Fe 2 O3 + 8SO 2 ↑
2ΜSO4 → 2ΜO + 2SO 2 ↑+ O2 ↑ (Μ指金属元素)
2SO 2 + O 2 → 2SO 3 ↑
生成的SO 2 和少量SO3 被空气流带到电解池内,与水化合生成H 2 SO 3 和少量H2 SO 4 ,破坏了碘—碘化钾电对的电位平衡,仪器便立即以自动电解碘化钾溶解生成的碘来氧化滴定H 2 SO 3 。反应式为;
阳极;2I - –2e→I 2
阴极;2H + + 2e → H 2
碘氧化 H 2 SO 3 反应式为:I 2 + H 2 SO 3 + H 2 O → 2I - + H 2 SO4 + 2H +
电解产生碘所耗用的电量,由控制器采集并计算出相应的含硫毫克数。煤样所含硫的毫克数除以煤样的重量(毫克)即可计算出煤中全硫含量(%)。
定法原理
根据库仑滴定法原理,煤样在1150℃高温条件及催化剂的作用下,在净化过的空气流中燃烧,煤中各种形态的硫均被燃烧分解为SO2和少量SO3气体,而被净化过的空气流带到电解池内,生成H2SO3或少量H2SO4,H2SO3立即被电解液中的I2(Br2)氧化成H2SO4,结果溶液中的I2(Br2)减少而I(Br)增加,破坏了电解液的平衡状态,指示电极间的电位升高,仪器自动判断启动电解,并根据指示电极上的电位高低,控制与之对应的电解电流的大小与时间,使电解电极上生成的I2(Br2)与H2SO3反应所消耗的数量相等,从而使电解液重新回到平衡状态,重复些过程,直到试验结束。,仪器根据对电解产生I2(Br2)所耗用电量的积分,再根据法拉弟电解定律计算试样中全硫的含量。